常州凌科自動化是規(guī)模性工控企業(yè),工程師技術(shù)精湛,配件充足,收費(fèi)合理,速度快,擁有眾修平臺,主要:變頻器,伺服驅(qū)動器,發(fā)那科數(shù)控,西門子數(shù)控,三菱數(shù)控,各種伺服電機(jī),屏,直流調(diào)速器,PLC等,工控,電氣改造,電柜定做,非標(biāo)自動化制造等,一站式公司。
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西門子軸卡報300402-電機(jī)模塊修理等等等等等等等,各種問題,但是我們都能好,沒有問題,雖然說這些小變頻器都是比較小,比較舊的,都是架不住數(shù)量多啊,總是會有壞的,換新的也不太劃算,修修也能正常使用,也能用個三五年,這次有一個是模塊壞的,驅(qū)動電路也壞了,把驅(qū)動部分先修好,然后通電測量驅(qū)動的各路電壓,驅(qū)動電壓正常后就可以裝新模塊了,如果模塊壞了,盲目更換上新模塊不修驅(qū)動的話,模塊都是會炸的。公司附近的一個工作的塔吊上面用的回轉(zhuǎn)安川變頻器出現(xiàn)故障,工作說是變頻器冒煙了,看來是比較嚴(yán)重的故障啊,于是拿過來了,變頻器是安川H1000的,電壓是:380V的,功率是:15KW的,這是塔吊回轉(zhuǎn)上面用的,如果是主鉤用的變頻器的話會比較大。該命令為DOS下命令。運(yùn)行時在COMDUMP后面加上空格及串口的代號l或2,并屏幕,看是否有數(shù)據(jù)。有數(shù)據(jù)則硬件連接正常,請檢查的設(shè)置是否正確,是否與其他硬件設(shè)備發(fā)生。如沒有數(shù)據(jù)則硬件出現(xiàn)故障,具體故障點(diǎn)待定。屏檢測運(yùn)行驅(qū)動盤中的SAWDUMP命令,該命令為DOS下命令。運(yùn)行程序時,該程序?qū)柨刂瓶ǖ念愋?、連接的端口號、傳輸速率,然后程序?qū)目刂瓶ㄖ凶x取相關(guān)數(shù)據(jù)。安裝完驅(qū)動程序后進(jìn)行次校正時,注意觀察報錯的詳細(xì)內(nèi)容。比如“沒有找到控制卡”、“屏沒有連接”等,根據(jù)提示檢查相應(yīng)的部件。檢查屏線是否與控制卡連接牢固,鍵盤電源線是否全部與主機(jī)連接等。屏中采取以上步驟仍無法排除。凌科自動化(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心主軸內(nèi)自動機(jī)構(gòu)的拉桿鋼球和刀柄拉緊螺釘尾部錐面經(jīng)常損壞。(2)故障分析。檢查發(fā)現(xiàn),主軸松刀與機(jī)械手拔刀不協(xié)調(diào)。這是因?yàn)橄尬婚_關(guān)擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸到位,增壓缸卻沒有到位,致使機(jī)械手在刀柄還沒有完全松開的情況下強(qiáng)行拔刀,(3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓至0.5~0.8MPa,后故障消失。①定期檢查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測自動機(jī)構(gòu)各部分的運(yùn)行狀況,及時故障隱患;②定期檢查氣壓和液壓壓力,檢驗(yàn)液壓油質(zhì),如氧化變質(zhì)應(yīng)及時更換。(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸**撥動刀柄的定位鍵局部變形。
西門子軸卡報300402-電機(jī)模塊修理S7-200PLC是在德州儀器公司的小型PLC的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,因此其指令、程序結(jié)構(gòu)、編程,這些和S7-300/400PLC有較大的區(qū)別。SPLC是在2009年才推出的新型小型PLC,定位于S7-200PLC和S7-300PCL產(chǎn)品之間。S7-300/400PLC是由西門子的S5系列發(fā)展而來。西門子的PLC產(chǎn)品系列的定位見表2-1。模塊化設(shè)計,用戶界面友好,緊湊設(shè)計,實(shí)時處理能力,模塊化設(shè)計,由于使用MMC存儲程序和數(shù)據(jù),快速響應(yīng),實(shí)時性強(qiáng),支持熱插拔和在線I/O配置,具備等時,能要求的摸塊化小控制,它多可有7個模塊的擴(kuò)展能力,在模塊中集成背板總線,它的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接有rs-485通訊接口和profibus兩種。③拖板每次都能準(zhǔn)確回到加工起點(diǎn),但加工工件尺寸仍然變化。此種現(xiàn)象一般由主軸引起,主軸的高速轉(zhuǎn)動使軸承磨損嚴(yán)重,1.用百分表靠在刀架底部,同時通過編輯一個固定循環(huán)程序,檢查拖板的重復(fù)定位精度,絲桿間隙,2.用百分表檢查刀架的重復(fù)定位精度,3.用百分表檢測加工工件后是否能準(zhǔn)確回到程序起點(diǎn);若可以,則檢修主軸,更換軸承。工件尺寸與實(shí)際尺寸相差幾毫米,①快速定位的速度太快,④編輯的程序錯誤,1.快速定位速度太快,2.在出現(xiàn)機(jī)床磨損后產(chǎn)生拖板、絲桿和軸承過緊卡死,3.刀架換刀后太松則檢查刀架反轉(zhuǎn)時間是否,檢查刀架內(nèi)部的渦輪渦桿是否磨損,間隙是否太大,4.如果是程序原因造成的,則必須修改程序。西門子軸卡報300402-電機(jī)模塊修理選擇凌科自動化,你的選擇沒有錯。在加工的中經(jīng)常無規(guī)律地出現(xiàn)自動關(guān)機(jī)(MACHINEOFF),液壓、主軸、冷卻、進(jìn)給等也同時關(guān)閉。給加工帶來很煩,特別是在攻絲的時候停機(jī)造成絲錐折斷、嚴(yán)重時工件報廢,直接經(jīng)濟(jì)損失很大,操作員不敢加工。整個沒有任何警示信息出現(xiàn),也沒有預(yù)兆和規(guī)律。故障分析及排除:關(guān)機(jī)信息(MACHINEOFF)應(yīng)該只有在按動關(guān)機(jī)按鈕的情況下才出現(xiàn)。在加工的中無規(guī)律關(guān)機(jī)后檢查機(jī)床沒有發(fā)現(xiàn)故障,無法到瞬時出現(xiàn)的故障點(diǎn)。將與關(guān)機(jī)有關(guān)的開關(guān)、電路、電纜、繼電器、接口板卡等全部仔細(xì)分更換,對全機(jī)的可疑的接近開關(guān)等逐一檢查,故障還不時出現(xiàn)。經(jīng)向生產(chǎn)廠多次,懷疑是問題,在其指導(dǎo)下進(jìn)行了刷新,故障沒有排除。等等等等等等等,各種問題,但是我們都能好,沒有問題,雖然說這些小變頻器都是比較小,比較舊的,都是架不住數(shù)量多啊,總是會有壞的,換新的也不太劃算,修修也能正常使用,也能用個三五年,這次有一個是模塊壞的,驅(qū)動電路也壞了,把驅(qū)動部分先修好,然后通電測量驅(qū)動的各路電壓,驅(qū)動電壓正常后就可以裝新模塊了,如果模塊壞了,盲目更換上新模塊不修驅(qū)動的話,模塊都是會炸的。公司附近的一個工作的塔吊上面用的回轉(zhuǎn)安川變頻器出現(xiàn)故障,工作說是變頻器冒煙了,看來是比較嚴(yán)重的故障啊,于是拿過來了,變頻器是安川H1000的,電壓是:380V的,功率是:15KW的,這是塔吊回轉(zhuǎn)上面用的,如果是主鉤用的變頻器的話會比較大。
西門子軸卡報300402-電機(jī)模塊修理顯示器,手輪,參數(shù)修復(fù)調(diào)試,PLC編程等。機(jī)械部分:主軸,絲桿,轉(zhuǎn)盤,電機(jī),機(jī)床精度,電控線路檢查:電控線路故障排查,編碼器線更換,動力線更換,手輪線更換,傳輸線更換,按鍵膜更換,鍵盤,各種故障判斷等。機(jī)床恢復(fù)精度,主軸研磨,更換絲桿,絲桿,更換主軸軸承,各種軸承更換,更換耐磨膠,驅(qū)動器,編碼器,手輪,注油器,隨著電子技術(shù)和自動化技術(shù)的發(fā)展,數(shù)控機(jī)床已在我國批量生產(chǎn)和大量引進(jìn)。由于其自動化程度高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,能實(shí)現(xiàn)機(jī)械加工的高速度、高精度和高自動化,在企業(yè)生產(chǎn)中往往占有重要的地位,如何搞好數(shù)控機(jī)床的工作,使其發(fā)揮應(yīng)有的效率,直接關(guān)系到企業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)利益。如多職責(zé)實(shí)進(jìn)操作的研究和應(yīng)用等。從工控基礎(chǔ)組成上看它可大致劃分為3層;實(shí)時操作層、拄制層以及應(yīng)用層,實(shí)時操作OS層是其他層的根本。全鋼機(jī)箱IPC的全鋼機(jī)箱是按設(shè)計的,抗沖擊、抗振動、抗電磁,里面可安設(shè)同PC-bus兼容的無源底板。故而,當(dāng)較大面積的手掌或手持的導(dǎo)體物靠近電容屏而不是時就能引致電容屏的誤,在的天氣,這種景況尤為嚴(yán)重,手扶住顯示器、手掌靠近顯示器7厘米以內(nèi)或靠近顯示器15厘米以內(nèi)就能電容屏的誤。電容屏的另一個劣勢用戴手套的手或手持不導(dǎo)電的物體時沒有反應(yīng),這是因?yàn)樘砑恿溯^為絕緣的介質(zhì)。電容屏較重點(diǎn)的頹勢是漂移:當(dāng)溫度、濕度轉(zhuǎn)化時。凌科自動化以下為伺服驅(qū)動器的七大。示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出。故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。處理:可以用直流電壓表檢測觀察。故障原因:無刷電機(jī)的相位搞錯。處理:檢測或查出正確的相位。故障原因:在不用于時,/偏差開關(guān)打在位置。處理:將/偏差開關(guān)打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。處理:重新設(shè)定。(1)故障原因:速度反饋的極性搞錯。處理:可以嘗試以下。a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。b.如使用測速機(jī),將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENCA和ENCB對調(diào)接入。