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1主要元素對球化率的影響C、Si:C能促進石墨化,減少白口傾向,但ω(C)量高會使CE過高而容易產生石墨漂浮,一般控制在3.7%~3.9%。Si能加強石墨化能力,消除滲碳體。Si以孕育劑的方式加入時,可大大降低鐵液的過冷能力。為了提高孕育效果,原鐵液的ω(Si)量從原來的1.3% ~1.5%降到0.8%~1.2% ,ω(Si終)量控制在2.60%~3.00% 。Mn:在結晶過程中,Mn增加鑄鐵的過冷傾向,促進形成碳化物(FeMn) 3C。在共析轉變過程中,Mn降低共析轉變溫度,穩(wěn)定并細化珠光體。Mn對球化率沒有太大的影響。因受原材料的影響,一般控制ω(Mn)<0.30%。P:當ω(P)<0.05%時固溶于Fe,難以形成磷共晶,對球鐵的球化率影響不是很大1。S:S是反球化元素,S在球化反應時消耗球化劑中的Mg和RE,阻礙石墨化,降低球化率。硫化物夾渣還會在鐵液凝固之前回硫,再次消耗球化元素,加快球化衰1退,進一步影響球化率。為了達到高的球化率,應該使原鐵液的ω(S)量降低到0.02%以下。
2脫硫處理當爐料熔清后,取樣分析化學成分,當ω(S)量高于0.02%時要進行脫硫處理。純堿脫硫的原理為:將一定量的純堿置于澆包內,利用鐵液流沖入而攪拌,純堿在高溫下分解,反應式為Na2CO3=Na2O+CO2↑:生成的Na2O又與鐵液中硫化合生成Na2S,(Na2O)+[FeS]=(Na2S)+(FeO)。Na2CO3分解析出CO2引起鐵液劇烈攪動,汽車配件專用覆膜砂生產商,促進脫硫過程進行。純堿渣極易流動、很快上浮,汽車配件專用覆膜砂供應商,脫硫反應時間很短,脫硫后應及時扒渣,否則會回硫。
3預脫氧處理、球化處理及孕育處理福士科390預處理劑在包內起到預脫氧處理的作用,同時增加石墨形核核心、增加單位面積石墨球數,還可以提高Mg的吸收率,大幅度提高抗1衰1退能力,提高球化率。XXX公司孕育劑含ω(Si)=60%~70%、ω(Ca)=0.4%~2.0%、ω(Ba)=7%~11%,其中Ba可以延長有效孕育時間。選用福士科球化劑牌號為NODALLOY7RE,汽車配件專用覆膜砂廠家電話,其ω(Si)=40%~50%、ω(Mg)=7.0% ~ 8.0%、ω(RE)=0.3%~1.0%、ω(Ca)=1.5%~2.5%、ω(Al)<1.0%。由于鐵液經過了脫硫和預脫氧處理,鐵液中消耗球化劑的元素大量減少,因此選用了ω(RE)量低的球化劑,以減少RE對球狀石墨形態(tài)的惡化;起球化作用的元素主要是Mg;Ca和Al可以起到加強孕育的作用。采用碳化硅和硅鐵聯(lián)合孕育處理,碳化硅的熔點在1600℃左右,并在凝固時增加石墨結晶晶核,采用大劑量的硅鐵孕育,可以防止球化衰1退。
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目視特征:是指肉眼看到的鑄件缺陷的形態(tài)特征,是區(qū)分氣孔、縮孔、砂眼、加渣及確定氣孔種類性質的依據。
1、形狀:一般為球形或近似于球形、淚滴形、梨形、蠕蟲狀、長針形等氣孔孔洞。
2、表面面貌:在肉眼觀察下,氣孔孔壁是平滑的,表面顏色有的發(fā)亮,有的金屬本色,有的發(fā)藍,灰鑄鐵孔洞表面有的附著一層碳膜。 3、尺寸:由于形成氣孔原因復雜,尺寸變動是無規(guī)律的,有的大到10至20幾毫米,有的小到不到1毫米。
4、部位:是指孔洞在鑄件截面中的位置,一般可分為表面氣孔,一落砂就可發(fā)現(xiàn),內部氣孔只有在機加工后才能顯示出來,有的皮下氣孔在噴砂后或機加工去除表面硬皮后才能發(fā)現(xiàn)。多出現(xiàn)在澆注位置的上面。
5、危害性:氣孔是鑄件常見和多發(fā)性缺陷,一般情況下,氣孔使鑄件報廢數量約占鑄件廢品率的25%-80%。
6、氣孔種類:從氣孔形成原因、形成過程、形成機理來分類,氣孔可分為5種,及侵入氣孔、裹挾氣孔、析出氣孔和內外反應氣孔。
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1、原生產工藝
原生產工藝:熔煉設備采用2.0T中頻爐和1.5T工頻爐;
QT400-15原鐵液成分為ω(C)=3.75%~3.95%、、ω(Si)=1.4%~1.7%、ω(Mn)≤0.40%、ω(P)≤0.07%、ω(S)≤0.035%;球化處理所用球化劑為1.3%~l.5%的RE3Mg8SiFe合金;
孕育處理所用孕育劑為0.7%~0.9%的75SiFe-C合金。球化處理采用兩次出鐵沖入法:先出鐵55%~60%,進行球化處理,然后加入孕育劑,再補加其余鐵液。由于球化、孕育采用傳統(tǒng)的方式,用25 mm厚的單鑄楔形試塊檢測得到的球化率一般在80%左右,即球化級別3級。
2、提高球化率的試驗方案
為提高球化率,對原來的球化和孕育處理工藝進行了改進,主要措施是:增大球化劑和孕育劑加入量、凈化鐵液、脫硫處理等。球化率仍然采用25 mm的單鑄楔形試塊進行檢測,具體方案如下:
(1)分析原工藝球化率偏低的原因,曾認為是球化劑用量較少,故將球化劑加入量由1.3%~1.4%增加到1.7%,但球化率并未達到要求。
(2)另一種猜測是認為球化率偏低可能是由于孕育不良或孕育衰1退引起,因而試驗加大孕育劑量,由0.7%~0.9%增加到1.1%,球化率亦未達到要求。
(3)繼續(xù)分析認為鐵液夾雜較多、球化干擾元素偏高等可能是造成球化率偏低的原因,因而對鐵液進行高溫凈化,高溫凈化溫度一般控制在1 500±10℃,但其球化率仍未突破90%。
(4) ω(S)量高嚴重消耗球化劑量并加速球化衰1退,因此增加脫硫處理,將原鐵液ω(S)量從原來的0.035%降低到0.020%以下,但球化率也只達到86%。以上4種方案的試驗結果如表1所示,楔形試塊的組織和力學性能均未達到要求。
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