西門子CU4控制板
如果是老變頻器,也就是使用了一段時(shí)間以后的變頻器,往往是因?yàn)轱L(fēng)扇堵塞或者風(fēng)扇壞了引起的過熱報(bào)警,清潔一下風(fēng)扇上的垃圾或者更換掉風(fēng)扇就好了,
電子產(chǎn)品需要在一定環(huán)境溫度下工作
任何電子產(chǎn)品,都只能在一定的溫度范圍內(nèi)才可以正常工作,超出這個(gè)范圍,溫度太高或者太低,都無法持續(xù)運(yùn)行,這是由于電子元件的材料會(huì)發(fā)生變化,引起電子產(chǎn)品本身失去自身的功能。
變頻器也是一種電子產(chǎn)品,當(dāng)然也不能超溫度使用的,如果變頻器長期在高溫環(huán)境下運(yùn)行,除了性能不穩(wěn)定,縮短壽命外,有些甚至很快直接壞掉。
變頻器本身就有冷卻系統(tǒng),常見的是變頻器上邊裝有冷氣風(fēng)扇,而模塊等大功率配件安裝在大型散熱片上,能有效地降溫。
一般變頻器設(shè)計(jì)的運(yùn)行環(huán)境溫度,往往是零下10°到零上50°,在工廠里邊,往往在不宜超過45°的工作環(huán)境中使用。廠家設(shè)計(jì)時(shí)候考慮到這些細(xì)節(jié)了,所以設(shè)計(jì)了溫度檢測裝置,當(dāng)變頻器內(nèi)部溫度高于一定門檻,就會(huì)直接讓CPU控制變頻器,讓它停止工作,避免溫度太高直接傷害到變頻器本身。
因此如果變頻器出現(xiàn)過熱自動(dòng)保護(hù)而停止工作,需要第一時(shí)間檢查環(huán)境溫度是否太高了,如果溫度太高了,是不宜長期使用變頻器的,需要考慮單獨(dú)設(shè)計(jì)獨(dú)立的降溫系統(tǒng)來保證變頻器的繼續(xù)使用。
負(fù)載過大,選型錯(cuò)誤或者安裝不正確
變頻器因?yàn)殡娏鞅容^大,發(fā)熱厲害,即使一些場合溫度沒有那么高,但是因?yàn)樨?fù)載功率過大,容易造成變頻器本體發(fā)熱而產(chǎn)生高溫觸發(fā)溫度保護(hù)機(jī)制。
有些頻繁啟動(dòng)停止的變頻器,長期工作時(shí)候發(fā)熱量比較大,除了考慮環(huán)境的通風(fēng)和冷卻以外,還要在選型的時(shí)候保證正確,需要選大一點(diǎn)容量,比如電機(jī)是22KW的,而變頻器需要選30KW的。
一些國產(chǎn)的牌子,雖然名義上變頻器的容量足夠,不排除因?yàn)橥倒p料,模塊的規(guī)格沒有設(shè)計(jì)合適,在負(fù)載比較重的場合,也應(yīng)該考慮放大一號(hào)來使用。
當(dāng)變頻器容量對(duì)比負(fù)載容量不足的時(shí)候,運(yùn)行一段時(shí)間后,不排除會(huì)出現(xiàn)過熱過流報(bào)警之類而停機(jī),這種情況時(shí)候更換大一點(diǎn)的變頻器規(guī)格了。
變頻器安裝,需要直立安裝,這樣散熱風(fēng)機(jī)帶動(dòng)的氣流才可以順利把內(nèi)部的熱量及時(shí)散發(fā)出去。如果場合因?yàn)轶w積問題,無法這樣安裝,需要給變頻器單獨(dú)加散熱裝置。
多臺(tái)變頻器一起安裝在一個(gè)柜子里邊,也需要讓變頻器之間保留一定的距離,而變頻器的上部,要離開線槽等部件一定距離,這樣可以讓熱量順利散發(fā),避免過熱停機(jī)。
變頻器內(nèi)部電路有問題
變頻器一般在底部安裝了熱敏電阻之類的元件,直接檢測散熱片的溫度,如果熱敏電阻老化了,或者壞掉了,會(huì)直接引起測量失誤,造成錯(cuò)誤停車報(bào)警。
而熱敏電阻需要經(jīng)過一些阻容或者運(yùn)放三極管之類的元件處理信號(hào),再把信號(hào)傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)里邊進(jìn)行超溫判斷,如果這些電路老化或者損壞了,同樣會(huì)造成變頻器誤報(bào)警動(dòng)作停機(jī)。
大多數(shù)變頻器的還在散熱風(fēng)扇里邊設(shè)置了熱敏電阻,如果這個(gè)電阻壞了,或者是更換了不帶熱敏電阻的風(fēng)扇,并沒有及時(shí)屏蔽這個(gè)檢測電路,同樣會(huì)引起誤動(dòng)作。
在變頻器維修的過程中,變頻器故障報(bào)警提示,顯示現(xiàn)場電路電機(jī)沒有短路,檢查電機(jī)沒有問題,換上備用變頻器后正常工作。經(jīng)常遇到需要將變頻器的元器件一件一件的拆解下來,變頻器元器件的拆卸是一個(gè)突出的問題。
1. 弱電部分
弱電部分是高密度排布,由于元器件的體積小,在拆卸時(shí)稍不盡心,就會(huì)損壞線路板,造成嚴(yán)重后果。兩個(gè)引腳的元件可以用電烙鐵,三個(gè)以上引腳的器件用電。 烙鐵困難。貼片器件用熱風(fēng)機(jī),多角雙排插腳。
2. 強(qiáng)電部分
強(qiáng)電部分的兩腳元件可以用電烙鐵,多腳器件、大功率模塊,拆卸困難。為了解決拆卸問題,可以用鋼鋸將模塊鋸掉,然后在電烙鐵將每個(gè)引腳拆下。
下面分享一個(gè)變頻器維修拆解的案例
圖一:正面照,幾塊板子,別的沒啥。
圖二:上面有個(gè)元器件壞了,有燒的痕跡
圖三:看到有模塊燒的痕跡
圖四:下面白色的模塊壞了
用萬用表測試了下,更換貼片電阻一個(gè),更換模塊一個(gè),花了400多,節(jié)約1200,按照一個(gè)維修成本算的。
本文分析了AB700S變頻器在升降大負(fù)載小車上的應(yīng)用,主要介紹為防止小車溜鉤、定位失控、墜落事故的發(fā)生而對(duì)編碼器的同步判斷、零速滿轉(zhuǎn)矩與抱閘的同步控制在PLC程序中的實(shí)現(xiàn)及變頻器一些重要參數(shù)的手動(dòng)設(shè)置,這些技術(shù)在類似的位能大負(fù)載設(shè)備的控制上可以得到廣泛的推廣與應(yīng)用。
衡陽鋼管有限公司Φ720分廠的芯棒循環(huán)小車,總負(fù)載60噸左右,最高行走速度1.5m/s ,定位精度±1mm , 最高升降速度0.3m/s ,定位精度±2mm ,分別由一臺(tái)250KW升降電機(jī),一臺(tái)132KW行走電機(jī),3臺(tái)55KW夾鉗電機(jī)來控制,均由AB700S變頻器驅(qū)動(dòng)。
它有11個(gè)工位,每個(gè)工位的行走與升降距離都不一樣,控制相當(dāng)復(fù)雜。而對(duì)于這樣的位能大負(fù)載不僅要求運(yùn)行平穩(wěn)、定位精確,保證其安全可靠,防止溜鉤與意外墜落事故也是尤為重要,否則后果不堪設(shè)想。
在調(diào)試、試生產(chǎn)過程中由于變頻器參數(shù)未得到優(yōu)化、PLC程序設(shè)計(jì)不合理及未采取恰當(dāng)?shù)谋Wo(hù)措施而使小車出現(xiàn)了溜鉤、定位失控與墜落事故。后來我們對(duì)變頻器進(jìn)行了手動(dòng)優(yōu)化,對(duì)程序進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)即編碼器的同步判斷、零速滿轉(zhuǎn)矩與抱閘的同步控制等,經(jīng)反復(fù)調(diào)試后,至今運(yùn)行效果良好。
1、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖如下:
2、PLC程序的設(shè)計(jì)
2.1、絕對(duì)值編碼器與增量式編碼器同步的比較
控制原理,如圖2所示。
程序①②:DB100.DBD4為測量升降機(jī)構(gòu)升降距離的絕對(duì)值編碼器的值,ID804為電機(jī)尾部速度增量式編碼器的值(編碼器進(jìn)AB700S變頻器,通過 profibus與PLC通訊)由于程序編在循環(huán)中斷組織塊OB33中,故程序?qū)⒏鶕?jù)500MS的固有周期對(duì)兩個(gè)編碼器的值進(jìn)行采樣與計(jì)算。程序③:MD816的值除以100(雙整數(shù)除法)這是因?yàn)樵隽渴骄幋a器裝在電機(jī)尾部由于存在編碼器脈沖數(shù)、機(jī)械減速箱的問題故需將其換算與絕對(duì)值編碼器的值保持一致。程序④⑤:將MD820、MD804分別轉(zhuǎn)換成實(shí)數(shù)并取絕對(duì)值。程序⑥:將換算后的增量式編碼器的值與絕對(duì)值編碼器的值進(jìn)行比較,MD824大于MD828(絕對(duì)值編碼器丟脈沖)時(shí)則報(bào)升降編碼器計(jì)數(shù)錯(cuò)誤的故障通過程序立即將變頻器給零速并機(jī)械抱閘,只有查清故障并手動(dòng)將M606.5復(fù)位后才能再次工作。在試生產(chǎn)過程中幾次由于絕對(duì)值編碼器故障造成定位失控而撞壞設(shè)備,通過編制以上程序?qū)蓚€(gè)編碼器的值作比較可以判斷絕對(duì)值編碼器是否工作正常、與增量式編碼器同步與否等,有效地防止了升降小車溜鉤與定位失控事故的發(fā)生。
2.2、零速滿轉(zhuǎn)矩與抱閘的同步控制
一般的位能負(fù)載控制設(shè)計(jì)采用零速滿轉(zhuǎn)矩或抱閘單獨(dú)控制,但各有優(yōu)缺點(diǎn),我們開始采用零速滿轉(zhuǎn)矩控制,在試生產(chǎn)過程中由于變頻器、編碼器、供電電源等外界因素的影響而造成小車墜落幾次。
我們分析:由于總負(fù)責(zé)有60噸左右,加速度、慣性很大,當(dāng)小車失控意外墜落過程中,抱閘總會(huì)有滯后而且無法抱住失控的升降小車,我們決定采取零速滿轉(zhuǎn)矩與抱閘同步控制,程序原理如下圖3所示:
參數(shù)說明:如圖3所示。
AB700S變頻器狀態(tài)字 L0.2-準(zhǔn)備就緒 L1.1-運(yùn)行 L1.7-故障 L0.5-零速 #Enable-變頻器使能(來自WICC畫面)#Fw-正轉(zhuǎn) #Bw-反轉(zhuǎn) #Valve_抱閘閥 #Control-變頻器控制字 #Speed_Out-給變頻器速度 #E_Stop-外部急停 M606.5為編碼器計(jì)數(shù)錯(cuò)誤。
控制原理:如圖3所示。
程序①:在變頻器準(zhǔn)備就緒、沒運(yùn)行、無故障、無外部急停的情況下通過點(diǎn)擊WICC畫面#Enable將W#16#2控制字與“0”速度送給變頻器,這時(shí)變頻器建立磁場與轉(zhuǎn)矩(零速滿轉(zhuǎn)矩)。程序②:當(dāng)收到變頻器運(yùn)行信號(hào)(L1.1)1秒后,如果PLC有正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)指令則打開抱閘(#Valve),確保打開抱閘前零速滿轉(zhuǎn)矩已建立; 當(dāng)PLC撤除正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)指令時(shí)只有收到變頻器零速信號(hào)(L0.5)后才關(guān)閉抱閘,確保關(guān)閉抱閘前小車處于靜止?fàn)顟B(tài),防止抱閘磨損。程序③:當(dāng)撤除WICC畫面#Enable時(shí),抱閘(#Valve)立即關(guān)閉并在5秒鐘后才給變頻器發(fā)W#16#1停止指令,確保抱閘關(guān)閉前變頻器處于零速滿轉(zhuǎn)矩狀態(tài),防止了溜鉤的發(fā)生。程序④:當(dāng)PLC無正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)指令或升降編碼器計(jì)數(shù)錯(cuò)誤故障時(shí)則將“0”速度送給變頻器。使變頻器處于零速滿轉(zhuǎn)矩狀態(tài),與抱閘一起控制來防止溜鉤、墜落事故的發(fā)生。3、變頻器參數(shù)的手動(dòng)設(shè)置
AB 700S是高性能的工程型變頻器,它提供了高性能的傳動(dòng)控制,有卓越的性能,我們將控制模式設(shè)為Field Oriented Control(磁場定向控制)簡稱FOC 是帶有電壓自調(diào)整的感應(yīng)電動(dòng)機(jī)控制,能將定子電流分解成磁場電流和轉(zhuǎn)矩電流,因此雖然是交流電動(dòng)機(jī)的電流,也能夠作為直流量進(jìn)行控制,與輸出頻率無關(guān),能夠更好的進(jìn)行高性能控制。
但當(dāng)我們將電機(jī)自優(yōu)化運(yùn)行后,帶上負(fù)載時(shí)(總重量60噸左右)出現(xiàn)溜鉤、定位失控現(xiàn)象,說明控制這樣的位能大負(fù)載需對(duì)變頻器的一些參數(shù)作手動(dòng)優(yōu)化,我們修改參數(shù)說明如下:
總慣量[Total Inertia] :2→5 額定電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩下,帶負(fù)載的電動(dòng)機(jī)從零速加速到基速時(shí)所用時(shí)間秒數(shù)。其目的是改善加減速和恒速運(yùn)行時(shí)的沖擊大負(fù)載的運(yùn)行特性;電源掉電模式[Power Loss Mode]:0→2 可選值0 使變頻器在掉電時(shí)間內(nèi)滑行而不提供電動(dòng)機(jī)電流,可選值2 使變頻器在掉電時(shí)間內(nèi)連續(xù)”正?!惫ぷ?,這樣可以防止溜鉤、墜落;電源掉電時(shí)間[Power Loss Time]:2s→0.1s 在檢測到故障之前,設(shè)置使電動(dòng)機(jī)維持在掉電模式下的時(shí)間。這樣可以縮短檢測掉電到報(bào)故障的時(shí)間,以便立即抱閘;電源掉電幅值[Power Loss Level]:22.1→46.6 設(shè)置母線電壓幅值,當(dāng)母線電壓低于該幅值時(shí)則變頻器報(bào)故障,程序控制立即抱閘;正向轉(zhuǎn)矩限幅[Torque Pos Limit]:2→8設(shè)置正向轉(zhuǎn)矩基準(zhǔn)值的外部轉(zhuǎn)矩限幅;負(fù)向轉(zhuǎn)矩限幅[Torque Neg Limit]:-2→-8 設(shè)置負(fù)向轉(zhuǎn)矩基準(zhǔn)值的外部轉(zhuǎn)矩限幅 ;再生功率限幅[Regen Power Lim]:-0.5→-8 ;母線低電壓組態(tài)[BusUndervoltCnfg]:1→3 組態(tài)變頻器對(duì)直流母線電壓下降到最小值以下時(shí)響應(yīng)。由原來的報(bào)警改為故障并且斜坡停車 ;速度調(diào)節(jié)帶寬[Spd Reg BW]:10→100 設(shè)置速度調(diào)節(jié)器的帶寬,單位為rad/S。小信號(hào)的時(shí)間響應(yīng)大約為1/帶寬,并且是到達(dá)設(shè)定點(diǎn)63%的時(shí)間值。改變該參數(shù)值將自動(dòng)更新速度調(diào)節(jié)比例系數(shù)P增益、積分系數(shù)I增益。這樣速度調(diào)節(jié)的比例系數(shù)與積分系數(shù)將自動(dòng)調(diào)整,加快了響應(yīng)速度。通過我們修改以上參數(shù)后,運(yùn)行時(shí)起、制動(dòng)平穩(wěn),定位準(zhǔn)確,有效地防止了溜鉤、定位失控等現(xiàn)象。
4、實(shí)際速度、電流曲線圖
圖4是升降電機(jī)運(yùn)行時(shí)的實(shí)際速度、電流曲線圖,紅色為速度曲線,黑色為電流曲線。
5、結(jié)束語
由以上圖4的實(shí)際速度、電流曲線可以看出:通過我們重新設(shè)計(jì)PLC程序、手動(dòng)修改變頻器參數(shù)后,設(shè)備運(yùn)行速度平穩(wěn),準(zhǔn)確定位后零速滿轉(zhuǎn)矩與抱閘共同控制著60噸左右的位能大負(fù)載。這些技術(shù)的采用與創(chuàng)新能有效地防止溜鉤、定位失控、墜落事故的發(fā)生,運(yùn)行效果相當(dāng)理想。對(duì)變頻器、PLC控制的類似位能大負(fù)載升降小車有很好的借鑒作用。
西門子CU4控制板
上海朕鋅電氣設(shè)備有限公司是專業(yè)從事西門子工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品銷售和系統(tǒng)集成的高新 技術(shù)企業(yè)。在西門子工控領(lǐng)域,公司以精益求精的經(jīng)營理念,從產(chǎn)品、方案到服務(wù),致 力于塑造一個(gè)“行業(yè)專家”品牌,以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。
“信譽(yù)第一,客戶至上”是公司成立之初所確立的宗旨,在公司領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)格要求和員工們不折不扣地貫徹執(zhí)行下發(fā)展延續(xù)至今?!凹僖涣P十”一直是我公司的主動(dòng)承諾。
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